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2006-09-25 21:42:00 编辑 删除

归档在 流金岁月 | 浏览 310 次 | 评论 0 条

水晶棺被北京各厂选来的工人抬入纪念堂。北京日报1977年9月曾予以报道。   

1976年9月9日毛席在京去世,中央决定长期保护遗体,让人民群众瞻仰。

北京六零八厂很快接到了“一号任务”——研制加工水晶棺的任务,设计室连夜灯火通明,车间里老师傅们也把设备整修一新。该厂是著名的光学产品 设计加工企业,拥有一批顶尖技术人员,装备有国内罕见的进口设备、大型计算机(有四个大衣柜大,但性能尚不如今日的PC机)。党和国家领导人佩戴的眼镜, 包括毛生前使用的放大镜和眼镜,都是该厂验定设计制作的。最近,参与“一号任务”的职工们回忆起当年。  

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熔炼世界未有的超大水晶板石英粉纯度达到99.9999%

水晶棺的材料熔炼加工,是全国会战,最终由北京六零五厂、上海新沪玻璃厂等试验完成的。

我国天然水晶矿产少,优质一级水晶仅占10%,最大块也就30-40公分长,水晶棺所需2米多长的大块晶体世间难以寻觅。人造水晶——又称石 英玻璃,是用高纯度石英沙经过高温熔炼而形成,硬度和光学性能都是其它玻璃难以比拟的,但加工难;国际上仅有几个发达国家能够生产石英玻璃,彼此技术封 锁,谁也没制造过2米长的板材——世上就没有这样的熔炼炉。国内生产最大直径的水晶板材也就0.5米。

毛的水晶棺最终选取用优质天然东海水晶做原料,熔炼成大型石英玻璃板材。北京六零五厂是生产石英玻璃和硅材料的顶尖企业,北京玻璃总厂、北京 六零三厂等一些单位也一起会战。熔炼大型水晶件,一般退火需等3年,才能完全消除水晶玻璃的内应力。六零五厂老技工徐兆彩发明了新工艺“打砣、模压、拼 接”,解决了这一难题。约2米长、1米宽的水晶大板,是20公分见方的小水晶板一块块焊接出来的,焊接这活儿由老技工石维成来干。水晶熔点超过 2000℃,必须在熔化的一瞬间完成焊接,他用氢氧焰喷射灯紧盯焊缝操作,厚厚的金属防护服上冒着烟,得专人往他身上浇水,双脚都泡在了水里。最终完成的 水晶棺板材,石英粉纯度达到了“六个九”——99.9999%——至今全世界也再没有人生产出来。



2

世界最难加工的水晶制件分毫不差如同光胶一般

北京六零八厂加工这世界上最大的水晶制件,在光学史上也无前例。而如此大的材料的光洁度、平面度、平行度、几何角等技术指标,都全然没有。虽 然有先进的冷加工设备,但只能加工直径1米的光学元件,尚不能对水晶大板材进行切割、研磨和抛光等机械加工。专家们最终在北京第一机床厂找到了加工金属件 的德国2米导轨精密磨床和8米龙门铣床,六零八厂和一机床厂的技术人员现场改造、加工,困难难以想象:水晶材料硬度高于金属(仅次于金刚石),几乎没有韧 性且易破碎,要用直径一米、1000公斤重的粗磨盘压上去,一点点进行研磨……水晶板材的毛坯厚100毫米,要加工成厚度45毫米,需要反复翻个磨削,但 吊车难以吊住,吊住也怕吊坏了……水晶板抛光时的热度高达80-100℃,一旦遇冷就会炸裂……水晶棺有5块板,但合在一起时要严丝合缝,纹丝不动,如同 光胶一般——即两块板的结合面中间没有一丝空气间隙,在大气压下被“粘胶”在一起……这些在列宁水晶棺上都未曾有过。

一道道技术难题被一一破解着。当时唐山大地震的余震不断,一天晚上又突发,厂房顶棚啪啪作响,刷刷往下掉东西,操作台上的工人立即退刀、停机,然后爬上机床,轻轻地趴在水晶板上——只想着千万别砸坏玻璃!

最终,北京六零八厂加工的水晶棺样品在1976年11月27日摆到了模拟瞻仰厅,通过了抗8级地震、密封、充气、降温等诸方面的试验,与全国 送来的20多个水晶棺一起“竞标”,被一举选中!当时上海送来光学玻璃棺和石英玻璃棺样品共6个;四川送来圆型水晶棺模型,内铺红毯,“红太阳”的寓意十 分抢眼。

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